<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>STUDENTS PAPER (PE)</title>
<link href="https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/106" rel="alternate"/>
<subtitle>Collections of Petroleum Engineering Students' Paper</subtitle>
<id>https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/106</id>
<updated>2026-05-13T21:11:46Z</updated>
<dc:date>2026-05-13T21:11:46Z</dc:date>
<entry>
<title>Evaluasi Sumur Nona-14: Perbandingan Antara Drilling  Program Dan Daily Drilling Report Serta Observasi  Permasalahan Lubang Bor Dengan Strategi Mitigasinya.</title>
<link href="https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/15552" rel="alternate"/>
<author>
<name>Oktavina, Barbara</name>
</author>
<id>https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/15552</id>
<updated>2026-02-12T03:09:30Z</updated>
<published>2026-02-10T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Evaluasi Sumur Nona-14: Perbandingan Antara Drilling  Program Dan Daily Drilling Report Serta Observasi  Permasalahan Lubang Bor Dengan Strategi Mitigasinya.
Oktavina, Barbara
Kegiatan pemboran merupakan tahapan krusial dalam industri minyak dan gas bumi karena berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan operasi eksplorasi dan produksi serta menyerap porsi biaya yang besar. PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina melaksanakan pemboran sumur NONA-14 dengan target utama keselamatan kerja, efisiensi operasional, pengendalian biaya, serta minimasi Non-Productive Time (NPT). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan pemboran yang tertuang dalam Drilling Program dengan realisasi pelaksanaan di lapangan berdasarkan Daily Drilling Report (DDR), mengidentifikasi permasalahan lubang bor yang terjadi, serta meninjau strategi mitigasi yang diterapkan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perbedaan antara rencana dan realisasi, termasuk pekerjaan tambahan seperti wash down, reaming, dan tripping berulang akibat kondisi lubang bor yang tidak sepenuhnya terantisipasi. Berbagai permasalahan teknis seperti torque &amp; drag, lost circulation, gas kick, casing stuck, bit balling, dan dynamic loss turut memengaruhi operasi dan menambah NPT. Namun demikian, penerapan strategi mitigasi yang tepat dan bertahap memungkinkan sumur diselesaikan lebih cepat dari durasi rencana, yaitu 27,92 hari dibandingkan 33,2 hari. Studi ini menunjukkan bahwa evaluasi komprehensif antara perencanaan dan pelaksanaan pemboran, disertai mitigasi teknis yang efektif, berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan keberhasilan operasi pemboran di lingkungan lepas pantai.
</summary>
<dc:date>2026-02-10T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Analysis of Thickening Time in Drilling Cement: A Study of Supporting Factors for Cement Performance Optimization</title>
<link href="https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/14349" rel="alternate"/>
<author>
<name>Zalena, Pilia Novika</name>
</author>
<id>https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/14349</id>
<updated>2025-08-09T11:58:47Z</updated>
<published>2025-08-09T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Analysis of Thickening Time in Drilling Cement: A Study of Supporting Factors for Cement Performance Optimization
Zalena, Pilia Novika
</summary>
<dc:date>2025-08-09T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Studi Waterflood pada Lapangan X Menggunakan Software CMG</title>
<link href="https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/13368" rel="alternate"/>
<author>
<name>Septiyawan, Muhammad Haries</name>
</author>
<id>https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/13368</id>
<updated>2025-02-05T13:41:14Z</updated>
<published>2024-12-19T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Studi Waterflood pada Lapangan X Menggunakan Software CMG
Septiyawan, Muhammad Haries
Penelitian ini tentang proses waterflood yaitu salah satu metode pemulihan lapangan minyak dengan cara menginjeksikan air dari sumur injeksi menuju sumur produksi. Penelitian ini memiliki tujuan memodelkan simulasi waterflood pada reservoir heterogen menggunakan CMG, menggunakan teknik optimasi untuk menentukan strategi terbaik dalam pengaturan sumur injeksi dan produksi, dan menganalisa efektifitas waterflood dalam meningkatkan Recovery Factor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisa simulasi reservoir menggunakan software CMG. Software CMG ini dapat melakukan simulasi reservoir dengan memasukan data-data reservoir dan data sumur yang diperlukan seperti porositas, permeabilitas, tekanan reservoir, data PVT fluida, data sumur,dll. Pada penelitian ini data diambil dari salah satu jurnal yang menyajikan data-data yang diperlukan untuk simulasi. Kemudian dari data-data yang telah didapatkan akan dibuatkan beberapa kasus sesuai parameter sensitivitas yang diubah pada tabel 3.4. Hasil dari penelitian ini didapatkan jumalah total fluida didalam reservoir yang ditampilkan pada tabel 4.1. dan juga menghasilkan angka faktor pemulihan minyak tertinggi sebesar 36,95% pada kasus ke-8. Angka ini didapatkan dari perhitungan RF pada persamaan 4.1. Pada penelitian ini dapat disimpulakan pemodelan reservoir pada software CMG yang dilihat pada gambar 3.3., Teknik optimasi yang dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak dengan cara mengubah nilai BHP injeksi dan produksi, mengubah nilai laju injeksi, dan menambahkan hydraulic fracture pada sumur produksi maupun injeksi, Optimasi dengan nilai RF yang terbaik terdapat pada kasus ke-8, dengan BHP Injeksi sebesar 3000 psi, BHP produksi 2000 psi, dan laju injeksi sebesar 5000 bbl/day dengan nilai RF sebesar 36,95%.
Artikel ini menjelaskan bagaimana mensimulasikan waterflood pada reservoir lapangan x menggunakan software CMG
</summary>
<dc:date>2024-12-19T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Laporan Tugas Akhir_101317075_Rofa Yundo Ahlanrachmanda</title>
<link href="https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/13028" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ahlanrachmanda, Rofa Yundo</name>
</author>
<id>https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/13028</id>
<updated>2024-09-03T06:43:32Z</updated>
<published>2024-08-30T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Laporan Tugas Akhir_101317075_Rofa Yundo Ahlanrachmanda
Ahlanrachmanda, Rofa Yundo
Perancangan/penelitian ini membahas tentang analisa kegagalan terhadap ESP yang&#13;
menyebabkan terjadinya kegagalan pada suatu sumur produksi. Selain itu, penelitian&#13;
ini juga membahas tentang estimasi umur dari ESP sebelum pompa mengalami&#13;
kegagalan. Analisa kegagalan terhadap ESP dilakukan dengan cara melakukan&#13;
observasi terhadap ESP DIFA Report di lapangan ABADI. Sedangkan estimasi umur&#13;
dari ESP dilakukan dengan menguunakan metode statistik yang diberi istilah poisson&#13;
pure death process. Hasil dari penelitian ini yaitu failure ESP yang paling banyak&#13;
ditemukan pada lapangan ABADI adalah Mechanical Downhole Problem (MDHP)&#13;
sebanyak 23 case. Dan diketahui bahwa ESP Runlife pada lapangan minyak mengikuti&#13;
distribusi eksponensial yang dipengaruhi oleh nilai lambda atau karakteristik dari suatu&#13;
lapangan. Pada lapangan ABADI memiliki nilai lambda.t sebesar 0.07, lapangan A&#13;
memiliki nilai lambda.t sebesar 0.02 dan lapangan B memiliki nilai lambda.t 0.05.&#13;
Distribusi perkiraan runlife tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan resource&#13;
untuk perbaikan pompa baik itu manpower maupun fasilitas.
</summary>
<dc:date>2024-08-30T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
