Optimasi Produksi dengan Menggunakan Metode Permanent Coiled Tubing Gas Lift pada Lapangan M
Abstract
Kinerja produksi sumur minyak cenderung menurun seiring berjalannya waktu akibat berkurangnya tekanan reservoir. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan penerapan metode pengangkatan buatan (artificial lift). Metode Permanent Coiled Tubing Gas Lift (PCTGL) merupakan salah satu inovasi pengangkatan buatan yang efektif digunakan pada sumur berkomplesi monobore. Laporan kerja praktik ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan di PT Elnusa Tbk, khususnya pada divisi Well Intervention, dengan tujuan memahami indikator keberhasilan pemasangan PCTGL serta menentukan ukuran Bottom Hole Assembly (BHA) yang sesuai dengan well schematic. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemasangan PCTGL dinilai efisien karena tidak memerlukan rig dan tidak perlu mencabut tubing, sehingga mengurangi biaya operasional. Keberhasilan pemasangan ditentukan oleh kelengkapan instalasi seperti gate valve dan fasilitas permukaan. Berdasarkan perhitungan drift casing sebesar 2.867 inch, ukuran BHA yang sesuai adalah 2.742 inch. Pelaksanaan kerja praktik ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan keterampilan teknis dan non-teknis dalam menghadapi tantangan di industri migas.