• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY
    • LOGISTICS ENGINEERING (TEKNIK LOGISTIK)
    • STUDENTS INTERNSHIP REPORT (LG)
    • View Item
    •   DSpace Home
    • FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY
    • LOGISTICS ENGINEERING (TEKNIK LOGISTIK)
    • STUDENTS INTERNSHIP REPORT (LG)
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MENGIDENTIFIKASI DAN MEMINIMASI WASTE PADA DEPARTEMEN WELDING FRAME BODY PT XYZ

    Thumbnail
    View/Open
    Final Report (1.462Mb)
    Date
    2022
    Author
    Awanis, Anggita
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    PT XYZ merupakan perusahaan manufaktur alat angkutan yang harus sealalu menjaga agar produk yang di produksinya dapat mencapai target penjualan. Namun dalam melakukan proses produksinya, PT XYZ sering mengalami shortage pada proses produksi yaitu salah satunya dikarenakan terdapat masalah pada departemen welding frame body. Departemen welding frame body ini memiliki aliran proses produksi dimulai dari St. Rear Frame 1 hingga St. Rear Frame 4, kemudian St. Front Frame 1 hingga St. Front Frame 3, setelah itu St. General Assy, Permanent Robot/Robot Handling, Fine Boring, Manual 1 dan Manual 2, dan berakhir di Tapping dan Numbering. Berdasarkan aliran proses produksi tersebut ditemukan bahwa St. Rear Frame 3 merupakan yang paling banyak terjadi masalah dengan persentase sebesar 21%. Dengan menggunakan metode DMAIC maka pada tahap Define ditemukan bahwa masalah yang paling banyak terjadi pada St. Rear Frame 3 yaitu adalah pengelasan pada pipe lower jig B sobek dengan persentasi sebesar 6%. Pada tahap Define ini juga diketahui bahwa akar penyebab permasalahan yaitu kurangnya ketelitian dari operator yang mungkin mengantuk saat kerja karena kurang istirahat, atau bahkan mengobrol yang mengakibatkan saat melakukan pengaturan teaching terlalu jauh karena lebih dominan ke lower bukan ke sambungan besi antara lower dan sub frame. Kemudian pada tahap Measure menargetkan untuk menurunkan 6% permasalahan menjadi 4%. Selanjutnya pada tahap Analyze dilakukannya analisis jika potensi masalah tersebut terjadi maka langkah apa yang selanjutnya akan di laksanakan yang berguna untuk meminimasi waste. Pada tahap Improve dan Control yaitu langkah yang dilakukan untuk meminimasi masalah atau waste tersebut (preventive actions) dan langkah atau cara apa yang dilakukan jika masalah atau waste tersebut terjadi lagi (contingent actions).
    URI
    https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/9338
    Collections
    • STUDENTS INTERNSHIP REPORT (LG)

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV