dc.description.abstract | PT. Superintending Company of Indonesia (dikenal dengan PT. Sucofindo) didirikan pada
tahun dan 1956 merupakan perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. Seiring berjalannya
waktu, PT. Sucofindo mulai memperluas jasa inspeksinya yaitu jasa inspeksi teknik serta
supervisi pelaksanaan proyek. Lalu pada tahun 1964 PT Sucofindo berekspansi ke bisnis
pergudangan, kebersihan industri, ekspedisi, fumigasi, jasa analisis laboratorium, serta
rekayasa kelautan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada bisnis pergudangan PT
Sucofindo adalah stuffing barang. Penelitian ini mengangkat tema perbaikan proses stuffing
di Gudang PLB PT. Sucofindo, dikarenakan masih diperlukannya perbaikan baik pada
metode, Sumber Daya Manusia (SDM), ataupun mesinnya. Adapun metode yang digunakan
adalah Define, Measure, Analyze, Improve, Control atau disingkat DMAIC. Sebagai contoh
waste adalah item Steel Grid yang memiliki standar waktu stuffing selama 2 jam, bisa
terhambat hingga 3 jam. Hal ini mengakibatkan diperlukannya penambahan jam kerja
(lembur). Hal ini merupakan waste jenis waiting dimana lambatnya proses stuffing barang
ini terjadi karena kelalaian pekerja (lebih banyak mengobrol dan tidak berada di stasiun
kerja), forklift yang rusak karena kurangnya maintenance pada forklift tersebut, dan serta
penataan Gudang yang kurang teratur karena penyimpanan secara random yang menghambat
proses stuffing. Dengan melakukan preventive action seperti memperbaiki jalur forklift yang
ada pada Gudang tersebut dengan merenovasi jalannya, membatasi barang yang masuk ke
dalam Gudang, dan meningkatkan kualitas kerja pekerja dengan memberi pengarahan yang
baik dan benar serta melakukan contingent action seperti menyewa forklift dari vendor agar
pekerjaan tidak terhambat, menambah seorang pengawas serta supervisor untuk mengawasi
proses bekerja mereka serta memberi pengarahan dan menyewa 1 gudang penuh hanya untuk
PT. Sucofindo dan menerapkan system dedicated storage agar masing – masing barang dapat
disimpan pada tempatnya agar waste tersebut dapat berkurang dan memperlancar proses
bekerja. | en_US |