• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • FACULTY OF EXPLORATION AND PRODUCTION TECHNOLOGY
    • PETROLEUM ENGINEERING (TEKNIK PERMINYAKAN)
    • DISSERTATIONS AND THESES (PE)
    • View Item
    •   DSpace Home
    • FACULTY OF EXPLORATION AND PRODUCTION TECHNOLOGY
    • PETROLEUM ENGINEERING (TEKNIK PERMINYAKAN)
    • DISSERTATIONS AND THESES (PE)
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    OPTIMASI PENGARUH INJEKSI STEAM ASSISTED GRAVITY DRAINAGE TERHADAP RECOVERY FACTOR PADA LAPANGAN ENU

    Thumbnail
    View/Open
    00.101318040_HADID ALAMSYAH PUTRA_PE_Laporan TA.pdf (5.102Mb)
    Date
    2022-08-19
    Author
    Putra, Hadid Alamysah
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Kebutuhan minyak bumi akan saat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu diperlukannya teknologi untuk meningkatkan perolehan nilai recovery factor yaitu dengan digunakannya metode enhanced oil recovery (EOR). Steam assisted gravity drainage (SAGD) merupakan metode thermal dalam EOR sendiri. SAGD konvensional menggunakan satu (1) sumur injeksi dan satu (1) sumur produksi dalam satu formasi, tetapi dibedakan pada letak vertikalnya. Metode EOR ini digunakan pada reservoir dengan perolehan minyak berat dan bitumen yang dapat meningkatkan recovery factor hingga 50% - 70%. Penilitian ini menggunakan software CMG-STARS dan CMG-CMOST dengan memasukkan data fluida reservoir dan sifat fisik batuan. Model base case memiliki dua (2) sumur produksi dan satu (1) sumur injeksi yang akan dilakukan percobaan dengan menghilangkan sumur injeksi dan mengubah letak posisi sumur injeksi. Penelitian ini dilakukan dengan lima (5) skenario dengan jenis data yang sama yang satu diantaranya adalah water flooding. Dari kelima skenario yang dijalankan didapatkan bahwa skenario kedua pada penilitian ini memiliki nilai recovery factor tertinggi yang kemudian akan dilakukan optimasi. Setiap skenario dijalankan dengan menggunakan kedua software CMG. Parameter optimasi yang diaplikasikan, yaitu nilai Maximum Rate Injection, nilai Injection Pressure, dan nilai Injection Temperature. Hasil akhir dari penelitian ini dengan perbandingan lapangan tanpa sumur injeksi dan sumur injeksi yang telah dilakukan optimasi. Hasil perolehan nilai recovery factor tanpa sumur injeksi adalah 0.53% dan sumur injeksi yang telah dilakukan optimasi dengan satu sumur injeksi adalah 66.98%.
    URI
    https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/6516
    Collections
    • DISSERTATIONS AND THESES (PE)

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV